天山股份洛浦公司加强技改 提高效益
企业动态| 2016-07-22

  本网讯 受和田地区经济投资拉动,从4月份开始,天山股份洛浦公司水泥出厂量突增,水泥磨1#线虽满负荷运行但仍无法满足水泥需求,为了充分满足水泥的供应,公司启动了水泥磨2#线,但运行后2#线台产严重偏低,质量波动较大,在运行一周数据的基础上,公司技术人员推断出2#水泥磨设备和工艺操作存在缺陷。

  公司技术人员经过询问,认真研究后,找到了症结:一是球破蓖板篦缝成Y型,物料中的废渣堵塞篦缝球破饱磨影响产量;二是球破下密封翻版阀下料口角度小,下部严重积灰堵死翻版阀,球破饱磨向外翻料和前后吐料;三是2#选粉机下料倒堆无密封圈,下料嘴流出的物料有1/3未流向撒料盘,直接从撒料盘根部流入粗粉堆体,使这部分物料中的成品无法选出,造成水泥磨选粉效率极低,台产下降。

  公司技术人员和党政领导班子分析了改进方法,研究了改进措施的可行性操作,最后对2#水泥磨进行了技术改革:一是将篦缝从Y型用交向磨光机打磨成□型,大大降低废铁渣堵赛篦缝的现象,物料随随出,杜绝因篦缝堵赛造成的饱磨现象;二是将破碎翻版阀下料嘴从以前120°角改为160°角,漏到翻版阀底部的物料全部流走,翻版底部因动作过程中产生积灰问题得到根治;三是给选粉机倒堆下料堆6个下料嘴根部加装密封圈,防止物料直接从下料嘴流入粗粉筒,物料通过下料嘴全部流向撒料盘。物料得到充分筛选,选粉效率从原来的56上升到了73-75,同时将选粉机的导向叶片从原来的3mm降低到2.5mm,提高了水泥的细度和比表面积。

  通过技术改进,公司2#线水泥磨从往年的台产70-75吨,提高到目前的91-93吨左右,效果明显。

 

 

 

 

 

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